中國電力網(wǎng)訊 7月15日,經(jīng)過近一周的系統(tǒng)調(diào)試、優(yōu)化,國家能源集團山東費縣公司1號爐精準噴氨改造后正式投運,各項指標優(yōu)于性能保證值,實現(xiàn)脫硝噴氨系統(tǒng)精準化調(diào)節(jié),成功解決空預器堵塞“頑疾”。
此次精準噴氨改造項目在原有噴氨控制脫硝系統(tǒng)A、B兩側(cè)每側(cè)設有一根總管、總管后被分成12根支管的基礎上,借助于基于CFD數(shù)值模擬的入口煙氣導流優(yōu)化模擬及總量噴氨控制的數(shù)據(jù)在線建模和預測控制等手段,將12根噴氨支管對應分成4個噴氨控制區(qū)域,在每個區(qū)域母管上設開關門、調(diào)節(jié)門、流量計等控制設備,并在每個控制區(qū)域?qū)隹诎惭b1套測量系統(tǒng),用于控制區(qū)域調(diào)節(jié)門開度;改造完成后由各自手動門控制噴氨量,手動門開度由噴氨優(yōu)化試驗調(diào)整設定變?yōu)闇y量數(shù)據(jù)通過分區(qū)控制邏輯反饋給噴氨格柵分區(qū)氣動調(diào)節(jié)閥,控制區(qū)域調(diào)節(jié)門開度,實現(xiàn)精準平衡噴氨控制。
經(jīng)試驗,改造后脫硝入口速度場、溫度場、入口氮氧化合物濃度場、出口氮氧化合物濃度場分布相對均勻,速度分布相對標準偏差CV≤15%,溫度偏差在平均值±10攝氏度內(nèi),入口氮氧化合物濃度相對標準偏差CV值≤5%, A、B出口氨逃逸均滿足≤2.5/µL/L (6%O2)的要求。對比改造前脫硝參數(shù),噴氨量平均下降26.16%,煙道流場得到進一步優(yōu)化,提高了煙氣均勻性,緩解了局部磨損、積灰等問題,實現(xiàn)了減少噴氨量、降低空預器差壓增長速率的目的。
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