截至8月5日,國家能源集團(tuán)焦化公司西來峰焦油廠對閃蒸油泵液下部件改用滲鋁材料后試運(yùn)行兩個(gè)月,效果良好,成功解決了閃蒸油中間槽上方油氣混合部位腐蝕材料的問題,有效的延緩了設(shè)備使用壽命。
該廠生產(chǎn)的閃蒸油有機(jī)成分較多,內(nèi)含大量的無機(jī)腐蝕性物質(zhì),對現(xiàn)有設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備的使用周期較短、維檢次數(shù)多、檢修人員工作量大等問題。為了解決這一問題,該廠組織技術(shù)人員翻閱相關(guān)資料、積極咨詢同行業(yè)技術(shù)專家及國內(nèi)知名度較高的生產(chǎn)廠家,借鑒相關(guān)設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),結(jié)合自身特點(diǎn),采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼加工制造閃蒸油泵液下部件,制造完成后再進(jìn)行整體熱溶浸鋁工藝處理,部件經(jīng)整體熱熔浸鋁后,鍍層中不許有針孔和漏鍍等缺陷,表面純鋁鍍層厚度達(dá)到要求且彎曲部分不產(chǎn)生鍍層,滲鋁后原始鋼材耐熱溫度提高約200度以上,耐高溫硫和硫化物腐蝕性能比碳鋼提高10倍以上,以達(dá)到較高耐腐蝕的性能要求。
此次改造以碳素鋼為材料主體,降低了設(shè)備使用成本,減少了檢修次數(shù),延長了設(shè)備使用壽命,為安全生產(chǎn)進(jìn)行提供了保障。
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